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首套万(wàn)吨级硫化促进(jìn)剂M装置(zhì)的投产
来源:农民日报(bào) | 作者:agriculture-100 | 发(fā)布时间: 2014-09-24 | 4686 次浏(liú)览(lǎn) | 分享到(dào):

       2月23日,河(hé)南省开仑化工有限责(zé)任公(gōng)司(sī)投(tóu)资3000多万元建设的国内首(shǒu)座(zuò)万吨级硫化促进剂 M生产装置,经过近5个月的(de)运行试车成功,截(jié)至目前产销量已达4000吨(dūn),产品质量、生产(chǎn)成本等技术指(zhǐ)标均达到国内(nèi)领(lǐng)先水平(píng)。该装置还实现了(le)清洁生(shēng)产(chǎn),与(yǔ) 国内普遍采用的(de)酸碱法(fǎ)工(gōng)艺相比,每吨产品可减少高浓(nóng)度工业废水排放量40~60吨,废(fèi)气全部回收(shōu)再利用。
  硫化促进剂M的传统(tǒng)生产工(gōng)艺有酸碱法 和(hé)溶剂法。酸碱法生(shēng)产过程产生大量的高浓度废水,处理难(nán)度(dù)大;溶剂(jì)法虽然无废(fèi)水产生,但产(chǎn)品质(zhì)量差,成本高,与酸碱法相比(bǐ)缺乏市场(chǎng)竞争(zhēng)力,无法实(shí)现工业化 生产(chǎn)。为了改变国内(nèi)促进(jìn)剂M生产高污染、高消耗的(de)现(xiàn)状,开仑化工吸(xī)收借鉴(jiàn)国外先进技(jì)术,并结合多年(nián)的生产实践(jiàn)经(jīng)验,历时5年(nián)多的时间,在(zài)传统溶(róng)剂法生产工 艺的基础上,成功研(yán)发出硫化促进剂M清洁生(shēng)产(chǎn)及(jí)硫化氢尾气回收循环利用新工(gōng)艺。

       新工艺在生(shēng)产过(guò)程中(zhōng)不产生任何废水(shuǐ),从工(gōng)艺源头实现(xiàn)了废水(shuǐ)零排放(fàng),硫化氢废气全部转化为硫磺回收再利用,具有显著的社会、经济和环保效益。2009年5月,该项工艺(yì)通过(guò)了河(hé)南省科技成果鉴(jiàn)定(dìng),并申报了(le)2项国家专利。

       值(zhí) 得(dé)一提的是,新(xīn)工艺在溶剂快速回收利用和提高产品(pǐn)质量方面取得重大突破。这套新(xīn)的溶剂(jì)萃取法生产工艺在后处理工序(xù)用溶剂(jì)萃取代替酸碱反应中和(hé),整(zhěng)个生产过 程实(shí)现废水零排(pái)放;采用全封(fēng)闭的溶剂快速回收循环系统(tǒng),减(jiǎn)少(shǎo)了(le)溶剂挥发对空气(qì)的污(wū)染;在高(gāo)压合成工序采用封闭性(xìng)高压反(fǎn)应(yīng)釜,使物(wù)料反应更(gèng)加充分;改进了温 度测量系(xì)统,缩短了反应时间,提高了收率和产(chǎn)品(pǐn)质量;硫化氢尾气回收循(xún)环利用(yòng)系统(tǒng)使硫化氢尾(wěi)气全(quán)部转化为硫磺回收利用,实(shí)现了(le)清洁生产和(hé)废(fèi)弃(qì)物的回收循环 利用(yòng)。

       此外,新工艺(yì)通过(guò)对关键(jiàn)生产(chǎn)设备高压反应釜、电加热装置等进(jìn)行改进,缩短反应时间,提高收率和(hé)产品质(zhì)量,减少了原材料和能(néng)源消耗,节能降耗效果也十分显(xiǎn)著。

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